经过3个月的联合技术攻关,京唐公司成功发出车轮钢低温轧制新技术,成为国内少数掌握此项轧制技术的钢厂。4月份,京唐公司热轧部利用攻关技术成果试轧了380CL车轮钢,成卷厚度分别为6.85毫米、7毫米和15.5毫米,宽度为1630毫米,轧温度降低到1137度,轧制一次成功,尾部5米和10米取样检测,力学性能完全符合技术要求,且表面质量比普通工艺轧制有较大提高。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
本实验特别采用了由CSP工艺获得的薄板坯,不过,研究结果应该对更宽范围的热装HSLA钢坯都有指导意义。1试验过程微合金析出研究由美国纽柯钢铁公司Arkansaa厂。研究全过程中采用电化学萃取技术,定量分析溶解及析出的合金量。初步准备试验测试采用高强度V-Nb钢,以确定在试样准备时淬火是否充分。在淬火试验后,试制了低、中、高铌含量的钢。设计铌含量不同的试验用钢,目的是研究在不同合金含量、板坯温度差及热轧前不同位置微合金析出行为。
矩形管总延伸系数为1.05左右。主要分配在平辊上。立辊地变形量很小。其作用是压下矩形管地短边。采用这种设计方法。计算较复杂。且计算值不够。需不断修正孔型周长。另一种是采用变形角来设计。从圆管到矩形管可看成从180°到90°角地弯曲变形。所以变形角θ能准确地反映角部和边部地变形程度。设计过程中。考虑尺寸精度和金属硬化地影响。通常变形角地分配。始和中间道次大些。然后逐渐减小。在直接用圆弧相交构成地孔型中。管坯地圆角部分不可能充满孔型。因此孔型周长与管坯周长不等。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
由于烧结料层越厚,阻力越大,风箱负压越高,漏风率也相应增加,有必要对烧结机滑道系统及机头、机尾密封板等部位进行优化设计,加强密封,台车、首尾风箱隔板、性滑道的结构;加强对整个抽风机系统的维护检修,及时堵漏风,将漏风率降至程度。同时,可通过 烧结废气中O2含量的变化,随时掌握烧结系统漏风的实际情况。如宝钢2006年先后在3台烧结机投入运行了烧结烟气分析系统,及时地推断出烧结过程的漏风状况,有效治理烧结系统的漏风。
在水轮机组状态监测系统中,有几十个现场数据采集节点,它们通过现场总线将采样结果传送到距离较远的上位机,并且数据通信频繁。考虑到LONWORKS总线技术具有强大的强信能力,以LON总线来组成系统的实时数据通信网络,极大地简化了系统的通信软、硬件设计,使数据的传输与通讯变得十分便捷。统构成基于LONWORKS现场总线的水轮机组状态监测系统由上位监控机和多个现场监测单元组成,其系统结构如图1所示。每个现场监测单元监测三个现场数据采集节点,现场数据采集节点的现场监测单元主要负责对现场数据进行采集、存储和传送。